小创新,大价值 | 看他们用巧手改造提质增效(四)
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发布时间: 2025-12-17

近日,际华股份对2025年度际华企业涌现出来的“五小”先进成果进行了表彰。际华职工围绕“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”积极探索,用一个个接地气、能落地、见实效的创新成果,破解了不少生产经营中的“老大难”问题,彰显了际华职工的智慧与担当。让我们一起走进优秀成果展示。

一种肩袢翻套方法的改进

团队介绍

“一种肩袢翻套方法的改进”是由际华3543公司成衣生产部团队研发的,该团队由4人组成。分别为部门负责人王微、机修工房满江、姚勇、调度员王鹏飞。该团队合理利用每一个成员的知识和技能协同工作、解决问题,达到提质增效的目的。

项目背景

原始手工翻套,依赖人工频繁调整顶针,操作繁琐耗时,该工步效率为13秒/个。手工用力不均,影响明线缝制效率及质量。手动试探性翻套,重复调整肩袢顶端位置,精准度低,成品合格率不稳定。长时间重复劳动,疲劳度高,效率难以提升、推广性差。

改造简介

改善后,整个过程机械动力替代手工用力,将传统的“手动试探性翻套”转化为“机械精准性推送”。使肩袢翻套时间较手工操作大大缩短,提升了工作效率;同时借助翻套筒和直线驱动器自由端的配合工作,使肩袢在翻套过程中受力均匀,保证了肩袢的加工质量。

实施成效

1.效率提升。直线驱动器高速往复运动、控制开关即时响应,缩短翻套时间;单工步效率由13秒/个提高至5秒/个,效率提高62%。

2.质量提升。翻套筒与驱动器自由端配合,使肩袢受力均匀,确保质量的稳定性与统一性。该工序返工率由3%降低至1%以内。

3.劳动强度。机械动力替代手工用力,将手动试探性翻套转化为机械精准性推送,无需频繁调整顶针。劳动强度明显降低,便于人员调整,确保生产线平衡。

数据穿透式分析应用动态消耗管理

团队介绍

际华3543公司吕晓磊团队聚焦针织行业全流程消耗管控与降本增效,核心服务于原材料裁剪关键环节。团队成员兼具纺织工艺专业背景与数字化工具应用能力,熟练运用 ERP、MES 等系统,融合 SQL数据分析手段,构建 “数据采集 - 消耗分析 - 优化落地” 闭环管理体系。

项目背景

由于缺乏实时数据采集手段,消耗管理员无法远程掌握生产现场的物料消耗情况,只能通过频繁深入车间一线,以手工记录的方式跟踪裁床、缝制等环节的材料使用状况。然而,这种依靠人工"盯、跟、记"方式获取的实时消耗信息,往往被困在生产现场,无法快速流转至决策端形成有效干预。当一线的消耗数据通过收集整理后,面辅料的超耗与浪费早已成为既定事实。为了有效解决消耗管理问题,在MES平台上自主开发动态消耗管理模块,用于实时跟踪生产一线消耗数据,消耗管理员、采购员、调度员根据系统推算结果及时调整面料采购及使用计划。

创新简介

以业务需求为中心,通过组织建立、标准化流程、数字化工具,精准管控服装生产过程中的消耗数据。

首先,成立跨部门协同组织的动态消耗项目组,复盘全流程,打通信息壁垒,推动消耗管控从 “被动统计” 向 “主动预防” 转变。

然后,通过系统让"一版一算消耗"理念与生产流程深度绑定,构建起覆盖裁床、缝制等全环节的实时数据集成。

最后,物料消耗从"静态记录"转变为"动态数据流",这种"数据驱动、实时调控"的管理模式,最终精准实现了"完工即料尽"的精益管理目标。

应用成效

打破了原有算账方式、推动流程再造,依据下单预防、放单控制、完工结算理念设计完成了报表录入功能、计算处理功能、开发比较功能、动态管理功能及手机APP小程序功能等,赋予了消耗管理由粗放到精细、由静态到动态、由计划员算账到软件一键生成的新功能,实现了由管“结果”到管“过程”的转变,新的管理方式,明确了责任分工,精细了过程管理,避免了材料浪费,降低了生产成本,避免了多发材料的退货问题。


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